Помогите при резки круга не совпадает начало и конец!!!
Сообщений 101 страница 149 из 149
Поделиться10123-04-2017 07:19:54
А не подскажите какое напряжение у Вас на двигатели идет?
24 +-0.3
Летом буду менять БП. Ибо эти китайские совсем нестабильны.
Поделиться10223-04-2017 09:18:58
Летом буду менять БП. Ибо эти китайские совсем нестабильны
Это что у вас чудо Китайские БП?
На данный момент на рынке на 90% импульсные блоки питания Китайского производства.
Поделиться10324-04-2017 00:23:51
Кутузофф
Конечно есть. ВО ВСЕХ!
24 вольта можно получить используя -12(0.8а) и +12 вольт. но ампераж малый. но они есть. Так что не надо путать народ
Так то да... есть. С этой стороны не рассматривал. Был не прав.
Поделиться10424-04-2017 13:18:12
Это что у вас чудо Китайские БП?
На данный момент на рынке на 90% импульсные блоки питания Китайского производства.
Есть Кетай и есть Китай))
Я просто букву перепутал
Блок блоку рознь
Поделиться10524-04-2017 15:47:31
Ну так, что studlife запустил станок?
Поделиться10624-04-2017 23:47:28
Ну так, что studlife запустил станок?
Сегодня заказал блок питания 36В 9,7А (ток на двигатели 6,6А должно хватить) - в мое «село» он доберется только в среду. В среду обязательно и отпишусь о результате.
Пока соорудил охлаждение из пивного охладителя
Сейчас изучаю какой компрессор взять. Хотелось бы с балоном побольше и потише...
Вопрос не совсем по теме, но...
Есть две линзы одна стаяла в станке (параметры ее не где не указаны), но расстояние от сопла до фокуса где-то 19мм. Вторая линза шла в подарок =) с подписью на салфетке 63, расстояние от сопла до фокуса 34 мм.
Так вот в чем вопрос.
При одной и той же скорости для реза фанеры 4мм разница в мощности составляет почти 10% - для короткофокусной 60, для длиннофокусной 52. Это так и должно быть?
Отредактировано studlife (24-04-2017 23:48:34)
Поделиться10725-04-2017 02:24:25
Сейчас изучаю какой компрессор взять. Хотелось бы с балоном побольше и потише...
Ссылка и без баллона и потише и поменьше и подешевле и маслом не плюется...
При одной и той же скорости для реза фанеры 4мм разница в мощности составляет почти 10% - для короткофокусной 60, для длиннофокусной 52. Это так и должно быть?
Чем дальше от поверхности детали,- тем хуже обдув зоны реза...
Отредактировано Кутузофф (25-04-2017 02:25:54)
Поделиться10825-04-2017 02:55:16
Ссылка и без баллона и потише и поменьше и подешевле и маслом не плюется...
Тут давление (0,45 Мпа) маленькое, тут на форуме читал, советуют до 2 атмосфер. Да и краскопульт потом думаю подключить...
Чем дальше от поверхности детали,- тем хуже обдув зоны реза...
Думал сопло удлинить чтобы ближе было к поверхности реза.
Поделиться10925-04-2017 06:33:43
Ссылка и без баллона и потише и поменьше и подешевле и маслом не плюется...
Чем дальше от поверхности детали,- тем хуже обдув зоны реза...
Отредактировано Кутузофф (Сегодня 02:25:54)
Сказочная цена)))
В комплекте со станком у меня пришел подобный,но вдесятеро послабже (мощность 20 вт). Цена в китае ему 2 тыс. р. И то его производительности оказалось достаточно при условии- отверстие в сопле не более 2 мм, расстояние до реза не более 5 мм. Я мм на 4 удлинил сопло. Ему хватает мощности чтобы при этом создать очень чувствительную силу потока воздуха. Материал сверху совершенно без следов нагара. При резке только искорки отлетают.
Отредактировано Jek44 (25-04-2017 06:37:02)
Поделиться11025-04-2017 06:56:47
Сказочная цена)))
В комплекте со станком у меня пришел подобный,но вдесятеро послабже (мощность 20 вт). Цена в китае ему 2 тыс. р. И то его производительности оказалось достаточно при условии- отверстие в сопле не более 2 мм, расстояние до реза не более 5 мм. Я мм на 4 удлинил сопло. Ему хватает мощности чтобы при этом создать очень чувствительную силу потока воздуха. Материал сверху совершенно без следов нагара. При резке только искорки отлетают.Отредактировано Jek44 (Сегодня 10:37:02)
Вот сказочная цена
https://ru.aliexpress.com/item/280L-min … caec3e0698
А эта вообще волшебная
https://ru.aliexpress.com/item/420L-min … caec3e0698
Отредактировано Flint2015 (25-04-2017 06:57:33)
Поделиться11227-04-2017 13:49:46
Основной причиной на мой взгляд является не перпендикулярность луча столу, но прежде надо убедиться, что стол это плоскость
Поделиться11327-04-2017 14:02:34
не перпендикулярность луча столу
Было бы самым очевидным, но в 15 мм справа параллельная плоскость реза , ок.
Поделиться11427-04-2017 14:04:51
Единственное,что приходит в голову, я вот забыл проверить, что "туда" оно режет нормально, а "обратно" наперекос...
Поделиться11527-04-2017 14:12:01
Единственное,что приходит в голову, я вот забыл проверить, что "туда" оно режет нормально, а "обратно" наперекос...
Сначала проверьте вертикальность луча, стреляя кнопкой "тест" в вертикально установленный кусок толстого оргстекла... Не забывайте что рез имеет форму конуса (сверху толще, снизу тоньше) и при любом завале луча, одна из сторон будет ровнее, а вторая - скосится. Идеалом считаются параллельные друг другу стороны реза, но это при соблюдении правильного соотношения скорость/мощность/фокус, а, на практике, мы стараемся резать как можно быстрее и, в результате, обе противоположные грани имеют уклоны навстречу друг другу. Поэтому порядок ваших действий именно такой: сначала гарантированная вертикальность луча, а потом поиск правильного режима для обеспечения требуемого результата.
Отредактировано Кутузофф (27-04-2017 14:21:21)
Поделиться11627-04-2017 15:52:08
Сначала проверьте вертикальность луча, стреляя кнопкой "тест" в вертикально установленный кусок толстого оргстекла...
Вот спасибище!
Ни как не мог придумать как это проверить.
в результате, обе противоположные грани имеют уклоны навстречу друг другу.
Этопроисходит при вырезании кругов. Не предполагал, что это может быть связано со скоростью.
Буду пробовать.
Поделиться11701-05-2017 22:07:31
Сегодня заказал блок питания 36В 9,7А (ток на двигатели 6,6А должно хватить) - в мое «село» он доберется только в среду. В среду обязательно и отпишусь о результате.
Пришел мой блок питания, надежды были огромные, но забегу на перед, результата не дало. Пробовал блок питания и к одному двигателю и сразу к двум. И не устраивало сечение проводов внутри станка, сделал отдельный ввод для этого блока питания, регулировал напряжение до 41В. Сделал усиленным крепления у всех зеркал, рукой при усиленном нажатии можно было их немного пошевелить, теперь стоят мертво.
Менял, на всякий случай драйверы местами, есть еще один запасной, но и с ним видимого результата нет.
В общем, после выравнивания станка (направляющих), замены блока питания и установки галочек в ПО «Оптимизировать люфт» и «Оптимизировать путь» проблема минимизирована. Самый большой зазор был когда круг начинало резать с верхней точки, при установках данных параметров такого практически не происходит. В крайнем случае, немного поработаю наждачнкой. Решил на этом пока поставить точку и собрать станок до рабочего состояния.
Огромное спасибо ВСЕМ за советы.
Т.к. станок брался к курортному сезону, а он вот вот начнется, больше время не могу этому уделить, необходимо уже делать продукцию.
Поделиться11801-05-2017 23:58:00
Пришел мой блок питания, надежды были огромные, но забегу на перед, результата не дало. Пробовал блок питания и к одному двигателю и сразу к двум. И не устраивало сечение проводов внутри станка, сделал отдельный ввод для этого блока питания, регулировал напряжение до 41В. Сделал усиленным крепления у всех зеркал, рукой при усиленном нажатии можно было их немного пошевелить, теперь стоят мертво.
Менял, на всякий случай драйверы местами, есть еще один запасной, но и с ним видимого результата нет.
В общем, после выравнивания станка (направляющих), замены блока питания и установки галочек в ПО «Оптимизировать люфт» и «Оптимизировать путь» проблема минимизирована. Самый большой зазор был когда круг начинало резать с верхней точки, при установках данных параметров такого практически не происходит. В крайнем случае, немного поработаю наждачнкой. Решил на этом пока поставить точку и собрать станок до рабочего состояния.Огромное спасибо ВСЕМ за советы.
Т.к. станок брался к курортному сезону, а он вот вот начнется, больше время не могу этому уделить, необходимо уже делать продукцию.
Спасибо вам за то что вы нашли время для того чтобы написать о результатах. Очень жаль что до конца решить проблему не удалось. Всё таки сложно, при нетипичных проблемах, не "щупая" пациента своими руками, поставить правильный диагноз. Удачи вам в работе.
Поделиться11905-05-2017 13:23:08
при большой величине ускорения скорее всего происходит заметное скручивание и как следствие кривизна
studlife писал что пробовал на разных скоростях... результат был одинаковым.
Поделиться12005-05-2017 19:11:49
Или шестерня одна люфтит.
Поделиться12105-05-2017 19:49:07
Стоить проверить замкнутый ремень, соединяющий шкив на моторе и редуктор.
Поделиться12206-05-2017 09:47:02
какой диаметр этих валов?. при большой величине ускорения скорее всего происходит заметное скручивание и как следствие кривизна. надо бы два двигателя поставить вместо одного что бы каждый тянул свой ремень и включить их последовательно, по моему мнению у Вас нет люфтов но есть слабость самой конструкции, там же ещё у вас есть муфты эластичные?, один двигатель поставили для экономии конечно . вот она и выходит боком.
По памяти диаметр валов 8 мм. Сам двигатель прикреплен к алюминиевой балке, которая немного но вращается по своей оси, делал распорки, стояла вроде мертво, но результата это не дало.
Или шестерня одна люфтит.
Разбирал всю эту конструкцию, немного шатался подшипник - устранил, хотел снять зубчатое колесо, снял болты но так и не смог снять само зубчатое колесо - сидит мертво.
По поводу подключения второго двигателя. Если подключить второй двигатель последовательно - хватит ли им мощности, или лучше поставить еще один драйвер и от него уже запитать двигатель?
Стоить проверить замкнутый ремень, соединяющий шкив на моторе и редуктор.
Редуктора у меня нет.
Поделиться12317-05-2017 08:11:13
В очередной раз, столкнулся с несовпадением начальной и конечной точки, при резке окружности.
В этот раз помогла только чистка линзы (был нагар).
Поделиться12422-05-2017 04:56:04
Всем доброго времени! С толкнулся с той-же проблемой, что и у Кольбуса при резке круга не совпадают начало и конец реза. Станок Каманч 1060 труба 90 программа laser workV6, механическую часть проверил всё вроде в норме ремни подтянул не знаю как равномерно это сделать на оси Y так как их там два но в принципе после их подтяжки ни чего не изменилось. Ремень который идёт с двигателя на вал оси Y трогать не стал он и так по моему натянут. И еще вот такая проблема при гравировке получаются не чёткие контуры я думаю, что это взаимосвязано с первой проблемой. Подскажите пожалуйста как пустить гравировку в одну сторону у меня гравирует в обе. Хочу посмотреть на разницу.
Отредактировано просто (22-05-2017 05:29:40)
Поделиться12522-05-2017 05:13:47
И еще вот такая проблема при гравировке получаются не чёткие контуры я думаю, что это взаимосвязано с первой проблемой.
Чистка линзы должна решить твою проблему с четкостью краев гравировки. По крайней мере мне это помогало.
Поделиться12622-05-2017 05:28:38
Чистка линзы должна решить твою проблему с четкостью краев гравировки. По крайней мере мне это помогало.
Линза чистая
Поделиться12722-05-2017 05:45:32
Буквально пару дней назад была такая проблема, края при гравировке были расплывчатые. До этого запускал станок без компрессора, видать задымление на линзу попало. Прочистил спиртом, протер до блеска, смотрел как в зеркало. Поставил на место и гравировка пошла как новая.
Возможно посмотри на зеркала.
Поделиться12822-05-2017 06:10:53
Буквально пару дней назад была такая проблема, края при гравировке были расплывчатые. До этого запускал станок без компрессора, видать задымление на линзу попало. Прочистил спиртом, протер до блеска, смотрел как в зеркало. Поставил на место и гравировка пошла как новая.
Возможно посмотри на зеркала.
линза и зеркала чистые всё это проверялось
Поделиться12922-05-2017 14:26:01
не знаю как равномерно это сделать на оси Y так как их там два
Возьмите какой-нить груз, пристройте его посередине поочередно на один, а потом на другой ремень... добейтесь одинакового прогиба.
Поделиться13001-07-2017 22:16:28
у меня была такая проблема (но на больших кругах, да и не только кругах) моторчики нормальные, ремень целый, люфтов небыло. а вияснилось, что ремень растянулся и в определенном моменте перескакивал на зуб. натяжкой не отрегулируешь. только под замену.
Поделиться13102-07-2017 09:58:31
у меня была такая проблема (но на больших кругах, да и не только кругах) моторчики нормальные, ремень целый, люфтов небыло. а вияснилось, что ремень растянулся и в определенном моменте перескакивал на зуб. натяжкой не отрегулируешь. только под замену.
Не могу представить на сколько надо растянуться зубчатому ремню чтобы перескакивал. Может зубья потерлись чрезмерно?
Поделиться13203-07-2017 14:49:42
у меня была такая проблема (но на больших кругах, да и не только кругах) моторчики нормальные, ремень целый, люфтов небыло. а вияснилось, что ремень растянулся и в определенном моменте перескакивал на зуб. натяжкой не отрегулируешь. только под замену.
Здесь может помочь замена ремня штатного (из хлоропрена) на полеуретановый армированный. По опыту такие ремни не растягиваются.
Картинку, когда не совпадает начало и конец реза наблюдал только на станках со стандартными хлоропреновыми ремнями.
ПС. Если нет люфтов, не болтается линза в тубусе, юстировка сделана а рез не совпадает, может помочь настройка параметра "баклаш".
Поделиться13314-07-2017 10:17:36
У нас тоже начались проблемы с кругами.
На первый взгляд все четко и без люфтов.
На выходных будет большая проверка всего оборудования.
Поделитесь кому какие методики решения помогают!?
Поделиться13415-07-2017 05:57:10
Механику крутил вертел всяко разно ни чего не изменилось люфта ни где не обнаружил, в настройки боюсь лазить. Есть подозрение, что станок стоит на кривой поверхности так как пол в помещении деревянный. Когда устанавливал станок выставлял по уровню подкладывал под ножки резал всё ровно. Может в этом проблема ещё не проверял.
Отредактировано просто (15-07-2017 06:01:05)
Поделиться13517-07-2017 12:40:58
в настройки боюсь лазить
А чего там страшного.
Делаете круг, начало резки например сбоку. Смотрите - не совпадает. Ставите в "баклаш Х" число, например половину замеренной ступеньки, режете. Если совпало хорошо, если нет - опять корректируете.
Далее делаете начало резки, например сверху. Проделываете ту же процедуру. только в параметре "баклаш Y".
Поделиться13617-07-2017 14:47:06
А чего там страшного.
Делаете круг, начало резки например сбоку. Смотрите - не совпадает. Ставите в "баклаш Х" число, например половину замеренной ступеньки, режете. Если совпало хорошо, если нет - опять корректируете.
Далее делаете начало резки, например сверху. Проделываете ту же процедуру. только в параметре "баклаш Y".
Добрый день! Как сделать так чтоб круг начинало резать с верху, а потом с боку и в каких настройках менять числа. В лазерворке?
Поделиться13718-07-2017 13:27:15
Да всё делаем в лазерворке.
На правой панели нажимаем USER спускаемся до OZER, находим там параметры баклаш Х и Y/
Чтобы поменять начальную точку нажимаете Edit, дальше Set cut property. Откроется оконо. Нажимаете внизу кнопку со стрелкой по диагонали. И дав раза кликаете мышкой на место где должна быть начальная точка. как то так.
Поделиться13820-09-2017 23:58:11
studlife
Не решил проблему со ступенькой, при резке круга?
Таже самая проблема, тоже руида, ремни натянуты, юстировка сделана, все направляющие в параллели, делал калибровку - ничего не помогает.
Единственное при резке круга - помогла галочка, оптимизация места входа луча. Но теперь эта проблема выскакивает на квадратах.
Поделиться13926-09-2017 20:47:08
У меня при гравировке были края нечеткие.
Скорректировал в этой менюшке в RDWorks
1.Нарисовал два прямоугольника вертикальных 0.1x5мм на расстоянии 50мм (можно и меньше) друг от друга
2.Запустил гравировку с прямым и обратным ходом
3.Смотрю риски при прямом и обратном ходе не совпадают.
4.Подстраивал параметр в вышеуказанной менюшке для моей скорости
5.Опытным путем получил значение интервала 0.1 - видимо ремень вытягивается на это расстояние при обратном ходу
Ситуация с гравировкой исправилась.
Для разных скоростей (маленьких и больших) нужно подстроить свое значение, т.к., как я понимаю, ремень при этом по-разному тянется мотором
Ситуацию с несовпадение начала и конца окружностей подстроил "баклашем"
по X - 0.1
по Y - 0.2 у меня.
Подбирал тоже опытным путем
Поделиться14019-11-2017 17:55:21
Буквально пару дней назад была такая проблема, края при гравировке были расплывчатые. До этого запускал станок без компрессора, видать задымление на линзу попало. Прочистил спиртом, протер до блеска, смотрел как в зеркало. Поставил на место и гравировка пошла как новая.
Возможно посмотри на зеркала.
Как мытарства закончились?
Поделиться14125-01-2018 08:40:26
При выключенном питании балка передвигается свободно? Без рывков?
ПОдскажите, у меня такая же фигня, выключаешь, балка двигается легко, потом хуяк, стопор. Потом дальше двигается ((((
Ширина портала 1500мм, рельсы профильные, движки J-5718HB DC 4.4A, редукторы набор китайский, редукция 1/3, ремни большие 3М-15, мелкие на редукторе HTD309-3M. По Y стоят по 2 каретки на рельсу. Сам портал не лёгкий, но без ремней катается без задержек и тормозов.
Вообще проблема такая.
1. Несовпадение начальной и конечной точки по Y 0,5-1 мм на круге - Решение (решил натяжкой ремней, методом тыка + прокручивало муфты по Y, сделал шип/паз, теперь жестко + люфтил шкив по Y) у кого такое будет, 100% механика, проверяйте всё, меняйте ремни и проверяйте параллельность ремней рельсам!!!
2. Постоянный уход размеров по Y, 0,5-3 мм в плюс или минус:
- менял дрова и моторы местами, толку нет.
- игрался с микрошагом, тоже нифига.
- только поправишь в настройках PUL/mm (калькулятор заданного и пройденного расстояния), через некоторое время сбивается.
- рельсы и каретки смазанные.
- а вот БАЛКА!!! балка двигается легко (без ремней и двигателей), а если соединить, двигаешь, потом хуяк, стопор. Потом дальше двигается ((((это по обоим осям) Надо попробовать отключить двигателя от драйвера, проверить. По хорошему ведь должны кататься вручную без стопоров.
Отредактировано aleksandr.g3 (25-01-2018 08:59:19)
Поделиться14225-01-2018 17:46:22
Как мытарства закончились?
Добрый день. Свой сезон отработал на том как было. На больших деталях было не так критично, а вот с мелкими намучался. Вырезаю мелкую деталь - смотрю где не совпадает, в Корале двигаю кривые в обратную стороно, второй раз, третий - смотришь получается хорошо! =)) Вот так и выходил из данной ситуации.
Сейчас у нас морозы пошли, начал разбирать станок, еще раз хочу все спокойно перебрать. Заказал ремень новый, вал цельный (хочу двигатель из центра балки Y перенести на край), ели это не поможет закажу новые двигатели.
Ну зато благодаря этому гемору уже значительно больше разбираюсь в лазерных станках чем обычный пользователь =)
Поделиться14326-01-2018 07:33:05
А вот у меня как раз вал цельный. И честно фиг его знает, что лучше. т.к. длина 1500мм, может всё таки потом двигатель по центру поставлю, или два двигателя с энкодерами. Вчера поменял все ремни, завтра попробую порезать, как с размерами будет.
Поделиться14426-01-2018 23:54:43
У меня в наличии 2 простеньких LTT станка с полями 60*40 и 100*40 и вот на одном из них возник трабл с резкой по оси Х. Линии не замыкались, сдвигались и т.д. Настройки плотерной резки и замена пк роли не сыграли.
Методом научной перестановки с одного станка на другой была найдена проблема - шаговый двигатель.
Помогите подобрать необходимый, поскольку по маркировке понятно лишь что это NEMA 17, а что такое - 42-2100B03-1 остаётся загадкой в том числе и для гугла.
Поделиться14507-02-2018 11:13:29
Замерьте диаметр вала этого движка и выберете по каталогу например Ледшайна двигатель 42 серии. Вам не обязательно искать точно такой же.
Поделиться14604-06-2018 14:36:40
Проблема в механике, проверьте ось передачи Y. Муфты гибкие?
Поделиться14728-11-2018 19:07:53
ПОдскажите, у меня такая же фигня, выключаешь, балка двигается легко, потом хуяк, стопор. Потом дальше двигается ((((
Тоже думал беда с подшипниками. Оказалось все проще - отключаешь провода от шаговика и все нормально катается. Шаговик в генератор превращается.
Поделиться14815-04-2019 14:28:16
Добрый день. Свой сезон отработал на том как было. На больших деталях было не так критично, а вот с мелкими намучался. Вырезаю мелкую деталь - смотрю где не совпадает, в Корале двигаю кривые в обратную стороно, второй раз, третий - смотришь получается хорошо! =)) Вот так и выходил из данной ситуации.
Сейчас у нас морозы пошли, начал разбирать станок, еще раз хочу все спокойно перебрать. Заказал ремень новый, вал цельный (хочу двигатель из центра балки Y перенести на край), ели это не поможет закажу новые двигатели.
Ну зато благодаря этому гемору уже значительно больше разбираюсь в лазерных станках чем обычный пользователь =)
Так чем кончилась история?? Есть результат?
Поделиться14916-04-2019 17:19:23
Если станок на руиде, то помогает настройка параметров Jump-off speed и Max Acc в Vendor Settings в RDWorks. Их надо уменьшить! У меня тоже была проблема такая, настройки скорректировал и ушло.
Станок 900х600
Похожие темы
Подскажите новичку. | Лазерные станки | 18-07-2018 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |